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如何通過加快實物流縮短制造周期 ——提升人均產(chǎn)出
新聞動態(tài)| 瀏覽量:3007| 2024-08-12 |

一、企業(yè)簡介

KJ公司成立于2010年8月,是一家主營鋁門窗、單元式幕墻工程制作及安裝,提供門窗、幕墻設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、施工及售后等全方位、優(yōu)質(zhì)、高效的專業(yè)服務(wù)的集團公司。


二、變革背景

KJ公司存在車間堆積物料、半成品、成品的現(xiàn)象,員工積極性低,生產(chǎn)效率低下。前工序異常頻發(fā),調(diào)研9月份平均制造周期高達14.6天,車間生產(chǎn)周期長,訂單多而混亂。


三、改善思路

歐博老師的變革思路是以精益為指導(dǎo)思想,聚焦流動性,打通三大流。

調(diào)研現(xiàn)狀后,結(jié)合精益思想,整體策劃思路是以價值流圖為改善工具,以縮短周期為目標(biāo),提升現(xiàn)金效益為目的,展開計劃模式的改變,以“計劃+現(xiàn)場”的方式快速切入,展開實物流的優(yōu)化改善,從而縮短制造周期,提升人均產(chǎn)出。


四、具體動作

(一)計劃不離現(xiàn)場,改造現(xiàn)狀模式

歐博老師和KJ公司通過優(yōu)化排產(chǎn)方式、進行報工異常降低攻關(guān)、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、實行正負激勵四個方面進行改善。


(二)多措并舉發(fā)力,加快物的流速

KJ公司呆滯物料多,來料合格率低于目標(biāo)值,過程異常造成浪費,管理干部缺乏對現(xiàn)場細節(jié)的把控。為了解決以上問題,加快物的流速,公司召開研產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會、處理及預(yù)防呆滯品、提升型材來料品質(zhì)、快速處理異常、實行干部巡線機制。


(三)聚焦實物停頓,推進現(xiàn)場流動

由于車間在制品庫存多、劃傷造成的品質(zhì)異常多、工序交接問題頻發(fā)、浪費隨處可見等問題,KJ公司需要解決減少停頓,讓現(xiàn)場流動起來。公司要進行流線式布局、推行劃傷不良降低攻關(guān)、改善工序交接、消除等待浪費、推進現(xiàn)場6S項目。


(四)根植流動理念,造物必先育人

發(fā)揮員工的力量,才能讓管理變革順利進行。公司要進行IE隊伍培養(yǎng)、管理學(xué)院創(chuàng)辦、精益宣傳、舉辦讀書分享會、舉辦參觀交流活動。


(五)固化長效機制,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

公司為了讓生產(chǎn)力可復(fù)制,讓員工快速上崗,應(yīng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司從兩方面入手,一是生產(chǎn)工藝視頻化,二是體系優(yōu)化。


五、變革數(shù)據(jù)

80.科建門窗實物流2:如何通過加快實物流縮短制造周期_02.jpg

總結(jié)

整個案例想表達的第一個點是價值流的應(yīng)用,我們要從價值流找到企業(yè)的瓶頸,也就是我們要改善的點。第二個,KJ公司很注重全員的參與度,他們進行沙盤演練、開辦讀書會、去優(yōu)秀企業(yè)參觀,可見他們非常注重調(diào)動人的積極性。第三,他們的工作做得非常細。所有的改善最后還是一切以加快流動為導(dǎo)向,這是這個案例的核心。